Research Article
BibTex RIS Cite

Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon

Year 2017, Volume: 20 Issue: 3, 537 - 542, 15.09.2017

Abstract

Bu çalışmada petrol ve doğalgaz hatlarında yaygın
olarak kullanılan ½",
¾", 1", 1½", 2" 
çaplarındaki boru bağlantı elemanlarının tasarım ve üretiminde
optimizasyonlar gerçekleştirilerek üretim verimliliğinin arttırılması
araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda TS EN 10242 standart ölçülerine göre
üretim ve inceleme yapılmıştır. Üretim verimliliğini etkileyen faktörler neden
sonuç diyagramı yardımıyla incelenmiştir. Ürünlerin standartlara göre ortalama
%12 daha ağır olduğu tespit edilmiş, modellerin yerleşiminde ise çeşitli
hatalar saptanmıştır. 300×400 mm'lik derece sisteminin boru bağlantı üretimi için uygun olmadığı
gözlemlenmiştir. Bunun yanında yolluk ağırlığının fazla ve yolluk giriş tasarımının
hatalı olduğu belirlenmiştir. Bu sorunların çözümü için model üretim
yöntemlerinin oluşturduğu hatalar araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonrasında üretimde
yeni bir yöntem geliştirilerek optimizasyon sağlanmıştır. Ayrıca boru bağlantı elemanlarının model
üzerindeki yerleşim planının dizilim parametreleri matematiksel formüllerle
ifade edilmiştir.  Elde edilen bu
formüllere göre boru bağlantı elemanları için en iyi sonucu 420x500' lük derece
sisteminin verdiği saptanmıştır. Kullanılan bu yöntem sonucu firmada
seri üretimi gerçekleştirilen ½",
¾", 1", 1½", 2''  çaplarındaki boru bağlantı elemanları gözden
geçirilip bu ürünlerde düzenlenmeye gidilmiştir. Bu sayede üretimin %90'ı
optimize edilmiştir. Toplam yıllık hurda malzeme ağırlığı 246,660 kg'dan 188,496
kg'a düşürülmüştür. Ürünler TSE standart ölçülerine göre şekillendirilerek hata
oranı azaltılmıştır ve malzeme ağırlıklarında %8-20 arasında düşüş
sağlanmıştır. Geliştirilen yeni derece sistemi TÜBİTAK patent desteği almış ve
2013/00806 numaralı “Fittings malzemelerin dökümü için derece modeli'' adıyla
Rusya'da incelenerek patente uygun görülmüştür.

References

  • 1. Kor J., Chen X., Sun Z. and Hu H., “Casting design through multi-objective optimization”, 18th World Congress The International Federation of Automatic Control, Milano, (2011).
  • 2. Birican H. ve Gedik H. , “Tekstil sektöründe istatistiksel proses kontrol teknikleri uygulaması üzerine bir deneme”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4: (2003).
  • 3. Erden M.,“6 Sigma yönteminin denim pantolon üretiminde kullanılması üzerine bir araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
  • 4. Erdiller A. ve Orbak A. Y., “Otomotiv yan sanayinde altı sigma araçlarının kullanımı ve uygulama örneği”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, (2005).
  • 5. Güner M., Akman Ü. ve Yücel Ö., “Erkek gömleği üretim sürecinin altı sigma yöntemiyle iyileştirilmesi”, Tekstil ve Konfeksiyon, 1: 75-82, (2010).
  • 6. Atalay O. ve Kılıç Ö., “balık kılçığı yöntemi ile mobil vinç kazası olası nedenlerinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30: 73-78, (2015).
  • 7. Kumar S. , Kumar P. And Shan H. S., “Optimization of tensile properties of evaporative pattern casting process through taguchi’s method”, Journal of MaterialsProcessing Technology, 204: 59-69, (2008).
  • 8. Syrcos. G. P., “Die casting process optimization using taguchi methods”, Journal of MeterialsProcessingTechnology, 135(1): 68-74, (2003).
  • 9. Nimbulkar S. L. and Dalu R. S. “Design optimization of gatingand feeding system through simulation technique forsand casting of wear plate”, Perspectives in Science, 1: (2016).
Year 2017, Volume: 20 Issue: 3, 537 - 542, 15.09.2017

Abstract

References

  • 1. Kor J., Chen X., Sun Z. and Hu H., “Casting design through multi-objective optimization”, 18th World Congress The International Federation of Automatic Control, Milano, (2011).
  • 2. Birican H. ve Gedik H. , “Tekstil sektöründe istatistiksel proses kontrol teknikleri uygulaması üzerine bir deneme”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4: (2003).
  • 3. Erden M.,“6 Sigma yönteminin denim pantolon üretiminde kullanılması üzerine bir araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
  • 4. Erdiller A. ve Orbak A. Y., “Otomotiv yan sanayinde altı sigma araçlarının kullanımı ve uygulama örneği”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, (2005).
  • 5. Güner M., Akman Ü. ve Yücel Ö., “Erkek gömleği üretim sürecinin altı sigma yöntemiyle iyileştirilmesi”, Tekstil ve Konfeksiyon, 1: 75-82, (2010).
  • 6. Atalay O. ve Kılıç Ö., “balık kılçığı yöntemi ile mobil vinç kazası olası nedenlerinin incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30: 73-78, (2015).
  • 7. Kumar S. , Kumar P. And Shan H. S., “Optimization of tensile properties of evaporative pattern casting process through taguchi’s method”, Journal of MaterialsProcessing Technology, 204: 59-69, (2008).
  • 8. Syrcos. G. P., “Die casting process optimization using taguchi methods”, Journal of MeterialsProcessingTechnology, 135(1): 68-74, (2003).
  • 9. Nimbulkar S. L. and Dalu R. S. “Design optimization of gatingand feeding system through simulation technique forsand casting of wear plate”, Perspectives in Science, 1: (2016).
There are 9 citations in total.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Özkan Küçük

Burak Öztürk

İrem Düzdar Argun

Hüseyin Alp Çetindağ

Publication Date September 15, 2017
Submission Date September 22, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 20 Issue: 3

Cite

APA Küçük, Ö., Öztürk, B., Düzdar Argun, İ., Çetindağ, H. A. (2017). Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon. Politeknik Dergisi, 20(3), 537-542. https://doi.org/10.2339/politeknik.339361
AMA Küçük Ö, Öztürk B, Düzdar Argun İ, Çetindağ HA. Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon. Politeknik Dergisi. September 2017;20(3):537-542. doi:10.2339/politeknik.339361
Chicago Küçük, Özkan, Burak Öztürk, İrem Düzdar Argun, and Hüseyin Alp Çetindağ. “Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon”. Politeknik Dergisi 20, no. 3 (September 2017): 537-42. https://doi.org/10.2339/politeknik.339361.
EndNote Küçük Ö, Öztürk B, Düzdar Argun İ, Çetindağ HA (September 1, 2017) Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon. Politeknik Dergisi 20 3 537–542.
IEEE Ö. Küçük, B. Öztürk, İ. Düzdar Argun, and H. A. Çetindağ, “Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon”, Politeknik Dergisi, vol. 20, no. 3, pp. 537–542, 2017, doi: 10.2339/politeknik.339361.
ISNAD Küçük, Özkan et al. “Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon”. Politeknik Dergisi 20/3 (September 2017), 537-542. https://doi.org/10.2339/politeknik.339361.
JAMA Küçük Ö, Öztürk B, Düzdar Argun İ, Çetindağ HA. Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon. Politeknik Dergisi. 2017;20:537–542.
MLA Küçük, Özkan et al. “Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon”. Politeknik Dergisi, vol. 20, no. 3, 2017, pp. 537-42, doi:10.2339/politeknik.339361.
Vancouver Küçük Ö, Öztürk B, Düzdar Argun İ, Çetindağ HA. Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon. Politeknik Dergisi. 2017;20(3):537-42.