This study presents a root cause failure analysis of a 42CrMo4 steel crankshaft used in a power generator, which fractured after approximately 11,600 hours (~1.3 years) of service. A comprehensive investigation was conducted using visual inspection, chemical composition analysis, microstructural characterization, hardness testing, scanning electron microscopy (SEM) and fractography. The fracture surface of shaft exhibited beach marks and fatigue striations, confirming fatigue as the dominant failure mechanism. Non-metallic inclusions and metallurgical defects acted as stress concentrators and served as crack initiation sites, facilitating fatigue crack propagation. The final fracture zone showed features of ductile overload in the over load region. These findings indicate that while the alloy met compositional and hardness requirements, inadequate processing and the presence of inclusions detrimentally affected the fatigue response of the alloy. The study underscores the importance of stringent metallurgical quality control to improve the service life and reliability of critical rotating components such as crankshafts
Crankshaft 42CrMo4 Root cause failure analysis Fatigue Inclusions
Bu çalışma, yaklaşık 11.600 saatlik (~1,3 yıl) hizmetten sonra kırılan bir güç jeneratöründe kullanılan 42CrMo4 çelik krank milinin kök neden arıza analizini sunmaktadır. Görsel muayene, kimyasal bileşim analizi, mikro yapısal karakterizasyon, sertlik testi, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve fraktografi kullanılarak kapsamlı bir inceleme yürütülmüştür. Şaftın kırılma yüzeyinde plaj izleri ve yorulma çizgileri görülmekte olup, yorulmanın baskın arıza mekanizması olduğunu doğrulamaktadır. Metalik olmayan kapanımlar ve metalurjik kusurlar, gerilim yoğunlaştırıcı olarak hareket etmiş ve çatlak başlatma bölgeleri olarak görev yaparak yorulma çatlağının yayılmasını kolaylaştırmıştır. Son kırılma bölgesi, aşırı yük bölgesinde sünek aşırı yüklenme özellikleri göstermiştir. Bu bulgular, alaşımın bileşim ve sertlik gereksinimlerini karşılamasına rağmen, yetersiz işleme ve kapanımların varlığının alaşımın yorulma tepkisini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Çalışmada, krank milleri gibi kritik dönen bileşenlerin hizmet ömrünü ve güvenilirliğini artırmak için sıkı metalurjik kalite kontrolünün önemi vurgulanıyor.
Krank mili 42CrMo4 Kök neden arıza analizi Yorgunluk Kapanımlar
| Birincil Dil | İngilizce |
|---|---|
| Konular | Malzeme Karekterizasyonu, Malzeme Mühendisliği (Diğer) |
| Bölüm | Araştırma Makalesi |
| Yazarlar | |
| Gönderilme Tarihi | 12 Ekim 2025 |
| Kabul Tarihi | 10 Kasım 2025 |
| Yayımlanma Tarihi | 28 Ocak 2026 |
| DOI | https://doi.org/10.65774/itummej.1801818 |
| IZ | https://izlik.org/JA33XT99YU |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2026 Cilt: 3 Sayı: 1 |