In this study, the FeO content of slag in liquid steel and the oxygen levels in liquid steel were examined in a reference facility with a 100-ton capacity electric arc furnace, where secondary metallurgy processes are carried out in the ladle furnace. In the steel production process, one of the most critical parameters that must be continuously monitored in both liquid steel and slag is the amount of dissolved oxygen. Based on the measurements and analyses conducted, the aim was to enhance the efficiency and economic viability of the secondary metallurgy process, and the obtained data were evaluated. The study determined that high FeO content leads to increased alloy consumption due to oxidation losses, resulting in significant economic losses. On the other hand, it was observed that lower FeO levels contribute to a reduction in undesirable oxygen levels in liquid steel. Additionally, since lower FeO levels reduce the oxygen content in steel, a cleaner microstructure and improved mechanical properties in the final product were observed. It was also found that an increase in FeO content raises the oxygen content in liquid steel, thereby increasing oxidation tendency and steel contamination. Based on the findings, recommendations for optimizing slag management in steel production were presented. The clean liquid steel and improved mechanical properties achieved by a controlled FeO follow-up increase production efficiency, reduce costs and improve the performance of the final product. Low oxygen and inclusion content minimize defects during casting, enhance machinability, and improve weldability. Additionally, they contribute to the development of critical mechanical properties such as strength, toughness, and fatigue resistance, resulting in more durable and long-lasting materials. These factors elevate steel production quality, offering both economic and technical advantages.
Bu çalışmada, 100 ton kapasiteli elektrik ark ocaklı bir referans tesiste, ikincil metalurji süreçlerinin yürütüldüğü pota ocağında, sıvı çelikteki cürufun FeO içeriği ve sıvı çeliğin oksijen seviyeleri incelenmiştir. Çelik üretim prosesinde, hem sıvı çelikte hem de cürufta sürekli olarak izlenmesi gereken en kritik parametrelerden biri çözünmüş oksijen miktarıdır. Yapılan ölçümler ve analizler sonucunda, ikincil metalurji prosesinin daha verimli ve ekonomik hale getirilmesi amaçlanmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. FeO içeriğinin yüksek olması durumunda meydana gelen alaşım yanmaları nedeniyle artan alaşım tüketiminin önemli ekonomik kayıplara yol açtığı belirlenmiştir. Öte yandan, düşük FeO seviyelerinin sıvı çelikte istenmeyen oksijen seviyelerinin azalmasına katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca düşük FeO seviyesinde çeliğin oksijen içeriği azaldığı için, daha temiz bir yapı ve nihai üründe daha iyi mekanik özellikler gözlemlenmiştir. FeO seviyesindeki artışın, sıvı çeliğin oksijen içeriğini de yükselterek oksitlenme eğilimini ve çelik kirliliğini artırdığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, çelik üretiminde cüruf yönetiminin optimizasyonuna yönelik öneriler sunulmuştur. Temiz bir sıvı çelik ve iyileştirilmiş mekanik özellikler, üretim verimliliğini artırırken maliyetleri düşürmekte ve nihai ürün performansını iyileştirmektedir. Düşük oksijen ve inklüzyon içeriği, döküm sırasında kusurların azalmasını sağlamakta, işlenebilirliği artırmakta ve kaynaklanabilirliği iyileştirmektedir. Ayrıca, çeliğin mukavemet, tokluk ve yorulma dayanımı gibi kritik mekanik özelliklerini geliştirerek daha uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeler elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu faktörler, çelik üretiminde kaliteyi yükselterek hem ekonomik hem de teknik avantajlar sunmaktadır.
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Konular | Malzeme Üretim Teknolojileri |
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 31 Temmuz 2025 |
| Gönderilme Tarihi | 24 Mart 2025 |
| Kabul Tarihi | 17 Haziran 2025 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2025 Cilt: 8 Sayı: 1 |